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脱硫除尘器造成堵塔的主要的几方面的原因,那么 我们所要讲到的是关于脱硫除尘器塔堵后的处理措施。
脱硫塔和脱硫除尘器的性能其实是相同的。无论是脱硫塔还脱硫除尘器都是对工业废气中的硫进行处理的一种机械设备。不过脱硫塔使用的相对比较多,因为是塔式的型,因此称其为脱硫塔。
使其脱硫除尘器设备堵塔、结垢的原因有很多种,但是一旦出现塔阻上升以及堵塔、结垢等原因,首先我们要做的是 要认真的分析以及查找其原因,从而才能对症下药。采取相应的措施,才能使得决绝根本的问题。
那么脱硫除尘器设备堵塔后我们要怎么对此现象进行处理呢? 科翰依旧为大家总结了关于脱硫除尘器塔堵后的处理常见的六种处理措施。
处理措施一:做好气体入塔前的净化,气体入塔前要洗涤除尘和静电除焦,并加强气水分离,防止煤焦油、粉煤灰等杂物带入脱硫系统。
处理措施二:认真查找堵塔的根本原因,是设备设计安装问题的,找机会进行技术改造,比如脱硫除尘器在填料的装填和选用上,宜按三层装填,每层高度5-6米,填料总高15-18米,填料以散装聚丙烯¢50-70㎜为主,下段填料宜选大规格以防堵;气液分布器、再分布器、除沫器等部件设计应合理,气液分布面要适当;填料托架多为驼峰板,各企业或多或少都发生过驼峰堵塞,严重时驼峰槽被堵满,不得不停车扒填料清理,建议将驼峰板改为格子板;氧化 槽内应设1-2层分布板,孔板的作用是使气液混合物通过孔板时再经混合搅动,以利 效率提高,孔径过大,混合搅动作用减弱;检修质量,在塔内填料扒出后,应对塔内进行一次检查,发现问题及时处理。
处理措施三:严格控制工艺指标,做好 槽硫泡沫的浮选和溢流, 压力(一般在0.40-0.45MPa),以及液位要稳定,防止大幅度波动而将沉淀泛起带入塔内;控制好 温度, 温度过高则副反应加快,产生副盐多,副盐结晶,造成堵塔.
处理措施四:足够的循环量和喷淋密度,使附在填料表面的积硫冲刷,减量生产,不宜调节循环量,应以降低溶液总碱度为手段。重视熔硫回收及加工,熔硫残液要经逐级沉淀、过滤、冷却、氧化并将杂质 后再返回到系统。
处理措施五:选用质量的催化剂,东狮牌888催化剂。由于其的化学结构而具有的吸氧载氧能力,在脱硫过程中,不断地释放出具有活性的原子态氧,能将H2S和部分硫转化为单质硫,从而提高脱硫效率,脱除硫可达50%以上,氧化 时析出的硫颗粒大,易分离回收,使脱硫液粘度降低,悬浮硫减少,溶液清亮。另外,888催化剂不但能吸附氧,活化氧,还能形成多硫化物,多硫化合物被 时析出硫,以致溶液中的悬浮硫逐渐降低,填料上粘附着的硫也逐渐松懈下来,故具有 的清洗塔的作用。
处理措施六:对塔堵后,阻力上升,出塔气体出现带液现象的处理。据笔者的操作和管理经验,一方面可加大循环量来冲塔,另一方面可在贪液中加入 量的植物油,以塔内沉积在填料上的硫泡及积硫,一般植物油一次加入量在200-300mL为宜,加入量过多,则在塔阻下降后,脱硫效率会有所降低,主要原因是植物油是高分子化合物,是一种消泡物质,从而影响 系统单质硫的浮选,导致溶液 效果不佳,但会在一两天后转入正常。需特别注意的是,在加植物油来清洗塔期间,硫泡会大量增多,宜加强 槽硫泡的浮选,正常溢流,同时要加强熔硫回收工作。
脱硫就是将排放的废气中所含的硫通过各种脱硫剂与硫产生化学反应,从而将硫去除掉,使得排放的烟气中达到含硫的标准再进行排放,以此来达到保护环境的目的。
其实脱硫除尘器设备在堵塔后我们做的就是查找其原因,才能对设备对症下药。只有这样我们才能及时的恢复设备的正常运行使用。